Corex法能不用焦炭生产铁水,在减少污染方面具有优势。然而Corex炉生产的铁水的硅含量达到0.6-1.5%,这会导致炉衬的严重侵蚀。为了研究炉衬的侵蚀机理,采样受侵蚀的炉衬,并通过扫面电镜分析受侵蚀区域的形貌。通过工厂试验和理论计算,得到溅渣炉渣的最佳成分。结果表明,MgO的化学反应和溶解导致炉衬侵蚀。结果表明,化学反应和(MgO)的溶解导致了转炉炉衬的腐蚀。炉渣与耐火砖之间存在镁和铁的浓度梯度,促进炉渣与耐火砖之间的质量交换和反应。炉渣碱度低,在同一温度下熔点低,固相形成少,导致转炉炼钢初期炉渣冲刷。此外,低碱度导致(MgO)的饱和溶解度较高,这有利于耐火衬里(MgO)的溶解。炉衬和炉渣之间不断的反应和(MgO)的溶解导致炉衬腐蚀。炉渣的碱度应为1.0–1.2。(FeO)的质量分数应控制在5%以下,(MgO)的质量分数应为5–7%。