广州石化化工一部部长诸泽人说:“腐蚀隐患排查治理是我们今年工作的重点和难点,虽然任务繁重,但我们有信心,打好腐蚀隐患排查治理攻坚战。”
化工一部所辖的裂解装置从原始开工至今已经运行近20年,运行温度在零下20摄氏度至20摄氏度之间的工艺管道,原设计选用的材料均为碳钢,由于广州天气潮湿,管道表面形成了电化学腐蚀的环境,现场腐蚀加剧,特别是低温、临氢系统更加严重。
为全方位、不留死角地排查现场管道腐蚀情况,化工一部全员动手,对重点排查部位采用一人检查、一人确认、逐条管线进行排查的方法,发动岗位人员对现场进行了一次“全盘扫描”。通过全员参与,共排查出腐蚀隐患点331处。
“D1525返回压缩的管线腐蚀,属于A级,需立即处理。”对于排查出来的腐蚀点,化工一部组织技术人员进行全面的风险评估识别,将隐患分为A、B、C三级,并依据腐蚀严重程度对症下药开出“处方”:对减薄不超过原始壁厚30%的,按照重新除锈防腐处理;减薄大于原始壁厚30%的,按照管道补强方案进行处理;对于减薄超标严重的,制定预案,马上处理。
目前,在相关部门的共同努力下,被列为A级需紧急处理的20项腐蚀隐患已完成整改。为确保整改质量,部门安排专人负责现场交底、施工过程监督以及质量控制。其它腐蚀点隐患处理工作也在有序进行中,将会逐步排查这些管道腐蚀隐患并进行治理。